蒸汽作为化工企业生产的主要能源之一,其消耗量是直接影响生产本钱用度的“大户”。为提高能源使用效率,降低生产本钱,商贸公司一直加大蒸汽治理力度,一连对蒸汽系统举行手艺攻关,刷新后的蒸汽伴热系统,通过换热站热水加热的方法实时优化、动态调解用汽平衡,多措并举降低了蒸汽能耗。
商贸公司物流园货场碱液储罐、装卸车栈台等工艺管线伴热均为蒸汽伴热,因蒸汽伴热管线较长,走向重大,疏水口较多、蒸汽凝液无法网络使用,热量损失较高,蒸汽热量使用率偏低,致使蒸汽本钱居高不下,影响公司谋划效益,给公司带来一定的本钱压力。

为了从基础上有用解决这一问题,商贸公司生产手艺部组织手艺主干群策群力,经由多次聚会讨论和现场勘查,在不影响生产的情形下,对物流园货场罐区蒸汽伴热管线举行分类刷新:一是优化碱液装车工艺,将原装卸车鹤管装置至碱液泵房北侧,刷新后装卸车管线由原设计的400米缩短至20m左右,降低蒸汽伴热和吹扫本钱;二是对消防水罐伴热循环水泵升级刷新,刷新后的水泵可同时对消防水罐和硫酸、碱液罐区工艺管线举行循环伴热,并可实现蒸汽凝聚水的循环使用。罐区蒸汽伴热优化刷新完成后,从基础上解决了蒸汽伴热走漏点多、凝液无法网络、热消耗大等问题,每年可节约本钱50万元左右。
一个小的刷新不但解决了生产现场的现实难题,也体现出岗位职工勇于立异的精神。接下来,商贸公司将继续坚持以清静生产为中心,以立异刷新为抓手,巧用技改“金钥匙”,为商贸公司优化运行、节能降耗、提质增效增添源动力,为公司圆满完玉成年生产谋划目的使命孝顺实力。